产销率100%,合格率100%,回收率位于周边矿井前列……这是永明煤矿的煤炭营销成绩单,也是他们潜心打磨煤炭洗选“文章”结出的累累硕果。
“我们改变传统的原煤管理模式,以精煤市场为主抓手,实行末端环节原煤收购制度,由选煤厂负责对原煤指标进行24小时管控和原煤质量的监督、考核,以质定价、量价挂钩,倒逼采掘工区自觉树立从源头抓煤质的意识,从思想认识上突出全员抓煤质的重要性。”该矿党委书记、董事长、总经理李新山说。
说了算、定了干。该矿综采工区区长王大强给员工算了一笔账,“每吨矸石从采出到最后排出,整个过程要消耗机械运输电能、洗选耗材等费用50元左右,不仅没有创造效益,企业还增加成本投入。所以,必须有效减少出矸量。”
他们对采煤工艺进行优化,将3煤工作面采高控制在1.08米,5煤工作面采高控制在全煤厚,较之以前平均采高,1刀产出矸石减少23吨,按照现有储量计算,此项采煤工艺的优化,将为矿井增加经济效益上千万元。
综掘工区也不甘落后,他们优化断面设计,进一步提升掘进机司机操作技能,严格按照设计截割,做到不超高不超宽,煤矸分装分运。同时,在皮带机头安装除杂器,严格控制原煤含杂率,确保原煤质量合格。
铁肩担重任、创效保安全的洗选员工强化煤质管控,搞好洗选系统技术改造,实现入洗增量,煤质变好,使“文章”内容日趋丰满。
永明煤矿选煤厂2013年建成,建厂时设计的集中控制系统在长时间停产过程中无法正常运转,复工复产之初,接过“接力棒”的选煤厂厂长孙明福看在眼里、急在心头。
经过全厂员工的共同努力,系统终于转起来。但工艺不匹配、煤泥难处理、运行成本高、缺乏维护导致的自动化水平低、人工成本高等技术难题随之而来。
在接下来的时间里,孙明福和同事们展开了一项项的创新尝试。面对因矸石易泥化特性导致的煤泥处理压力,他们引进了TDS智能排矸系统,不仅提高了洗煤厂自动化水平,还极大减少了人工成本,一年可节约800多万元。针对粗精煤泥灰分高、分选密度低的问题,引进三质体复合高频电磁脱泥筛,可将高精煤综合回收率提高1.5%以上,而且系统中可减少运行设备7台,一年可节约电费近100万元。引进高精度重介密度联合调控系统,实现精煤灰分的精准检测,分选密度波动范围可达±0.005千克/升,有效保证了分选密度的稳定性,减少了波动过大带来的介质损失,确保了精煤回收率和产品指标稳定。
至此,煤炭客户尝到了煤质提升带来的“甜”头,不再因质量问题而纠结。同时,开拓省外客户,开创大区间、大跨度营销新模式,煤炭销售产生了“鲶鱼效应”,山东、山西、河南、河北市场全部打通,“永明精煤”已站稳了市场。
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