“通过优化生产工艺,优化劳动组织,增加设备效能,增强安全管控,由掘进二工区施工的北翼集中进风巷,掘进进尺由原来的6米/天提高至7.7米/天,效率提高了28%,值得各部门学习借鉴。”近日,郭屯煤矿生产总监戴德胜在生产协调会上说。
取得这样的好成绩,得益于该矿实行的工作写实制度,制度的落实落地有效激发了干部员工的工作效能,实现了生产工艺和劳动组织的根本性变革,挖潜出了最大隐形“效益点”。
“我们制定了各专业的工作写实制度,采取‘线上+线下’填写的方式,针对写实数据由专业科室进行阶段性综合分析,并制定措施方案,有效促进各项工作更加顺畅、便捷、高效。”该矿党群办公室主任朱利文介绍。
为抓好生产效率的提升,该矿技术科制定了详细的工作方案,每班安排2名技术人员现场写实,对采掘工作面生产整体“画像”。技术科科长赵仁宝介绍,“我们对生产作业的每道工序衔接进行详细写实,根据写实结果,优化各项生产工艺和方式,工作效率提高了20%至30%。”
通过写实发现,采用风动钻机分散式施工,每个卸压孔需要80分钟,每小班需3小时进行卸压,效率低且影响正常进尺。针对这种情况,该矿防冲办公室按照技术规程优化了施工方案,通过调整卸压孔施工时间采取集中卸压方法,在掘进工作面配备大功率钻车和风动钻机各1台,施工卸压孔时间提高至40分钟/孔,工效提高了1倍。
工作写实制度已成为该矿安全生产的“助推剂”。他们坚持以现场问题为导向,围绕生产布局、生产系统、关键设备、井下岗位,根据不同时间节点和生产需求,组织技术人员深入现场写实,对巷道采场条件、地质条件、服务年限、规格用途进行综合分析,制定有效的开采方案,为矿井安全高效生产奠定了坚实基础。
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