分指标 算成本 有奖励 看金川集团铜冶炼转炉工序怎么做

2017-10-10 8:43:05来源:网络作者:
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在公司和厂里经营效益下滑的情况下,如何经营好班组的事、如何为铜项目作出贡献?作为“转炉巴”的巴长,金川集团股份有限公司铜冶炼厂熔炼一车间转炉工序长、高级技师李自玺带领骨干,针对转炉工序的实际状况,制定了契合“转炉巴”特征的管理思路,推行班组级的“阿米巴”经营管理分、算、奖模式,有效降低了生产成本。

摸“家底” “分”指标

“要经营好‘转炉巴’这个164人的集体,首先要清楚‘家底’。这是‘转炉巴’的集体心声,也是以往在推行‘阿米巴’之前,所有基层职工从未想过的问题。2016年初,我们通过全面分析,得出转炉2015年成本总费用支出为5220万元,分摊到吨铜成本为238元,包括(风水氧氮)能源、材料、备件、人工、车辆等17项,超过100万元的项目有11个,其中低压风是最大的一项,2015年就花掉了1661万元。”李自玺惊讶的表情告诉笔者,第一次晒出的家底,对所有员工产生了极大震撼。

如此庞大的成本费用,繁多的指标子项,该从哪里下手?这对熔炼一车间“转炉巴”的所有基层职工来说,是一件从未做过的事。

转炉工序将吨铜转炉加工成本、炉寿命等4项上级下达指标,以及工序根据成本分析制定的13项指标,全部进行了分解和量化,将所有指标分为4类。将产量划分为全员指标,其中管理技术人员根据管理职责,按照5~10名职工倍数进行考评;备品、材料定位等专项指标由技术人员控制;班组能源消耗划定为班组指标,并对关键指标划定为个人指标控制。

通过“分”指标,转炉工序的100多人全部拴在了一棵树上,如果班组任务完不成,受牵连的不仅是岗位员工,还有班长,因为班长身上拴着更多的指标,一旦考核下来,班长会更着急,所以班长在日常工作中,会狠抓过程管理、指标提升、人员配合,而岗位员工也会竭尽全力去优化指标,全员参与经营,为企业创造利润。

摸“家底”把账算清楚了,“分”指标把从哪儿省钱搞明白了,接下来就要拿起算盘,算一算了。

精打细算 边干边算 算了又算

“没算账之前我们不知道,低压风是能源产品,是要花钱的,而且不算不知道,一算真是吓一跳,我们用的低压风居然比油还值钱。”通过精打细算,转炉工序算出转炉每炉次要消耗28.3KN立方米的低压风,按照2015年0.023元/立方米的成本计算,费用就高达6509元,摊到吨铜加工成本就是59.84元,占整个吨加工成本的27%。而且转炉作业属于断续性作业,只有吹炼作业才需要低压风参与,而在排渣、进料、出炉作业时不需要的低压风则会被排空阀排放到大气中去,钱就这样变成空气飘走了。

触目惊心,数字为证,如何减风是王道。

根据液面灵活控制风量;通过数模控制技术,在炉窑不用风的时候,通过逐级降速,使用风量逐步减小,把以前排到大气中还要付费的风钱省出来;对跑风管道、涉风部位及时处理,对有螺丝、弹簧的部位加装海绵垫,减少不必要的损耗。

通过一系列的优化措施,2016年转炉每炉次低压风消耗相比2015年的最好指标,降低到了26.5KN立方米,同比单炉节约414元,全年节约80.35万元;今年1~3月份,转炉工序又将2016年的数据定为目标值,并将每名操作炉长每天的吹炼炉次和消耗风量进行日统计、月评比,考核到个人。截至4月份,单炉消耗风量进一步下降至24.3KN立方米,仅今年1~4月份,同比降低费用近40万元。

耐火材料2015年支出1012万元,是转炉成本的又一支出大项。为了节约耐火材料,工序的做法可以用“一点渣都不剩”来形容。

耐火材料消耗与炉寿命成反比关系,炉寿命高,耐火材料消耗单耗就低,反之则高。同样的产量任务下,炉寿命高就会减少炉窑检修次数,节约耐火材料,所以针对2015年平均中修寿命203炉,转炉工序把提高炉寿命作为降低耐火材料消耗的重要手段,通过优化工艺、加强死风眼管理、后期专项管理等措施,使2016年平均中修寿命提升至223炉,2017年进一步上升至250炉,仅此一项2016年耐火材料费用降低9.7%,约合93万元,预计2017年将进一步降低。

说话算数 有功必奖

“每省下1块钱,就按照2%进行奖励。”2017年以来,转炉工序员工最熟悉的一个数字就是“2%”。它的意思是,以集团公司内部市场交易价格为基准,只要员工的操作指标、提出的精益提案能带来效益,转炉工序内部就按照生产效益额的2%嘉奖,如果消耗超标,也同样会按照集团公司内部市场交易价格的2%处罚。

“说话算数,有功必奖!今年2~3月份,低压风实际节约32万元,对应到操作炉长共拿走奖励6400元,其中3名炉长在2个月里,这方面的奖励超过1000元。”通过合理的奖励以及有效的监督、改善、兑现等措施,调动了全员参与经营的积极性,不仅使岗位员工得到相应的奖励,更重要的是为企业省下了更多的钱,钱省下来,也就意味着作为成本型“阿米巴”的转炉工序为企业创造出了效益。

“所有花钱的地方没管理就是浪费。”为了在巩固现有降本增效项目的同时,调动职工积极性发掘新的降本增效点,转炉工序专门制定了“新增项目嘉奖方案”,对提出的新降本增效项目,工序首先集体讨论是否可行并进行效益计算,如确定对降本增效有益,实施之日即嘉奖提出人100元,后续每月计算一次,按照效益的2%持续嘉奖。通过这样抓住老项目、发掘新项目的管理方式,今年2~4月新收集降本项目12项,10项已通过管理手段或者技术改造实施,预计全年将进一步降低成本200万~300万元。

2016年转炉工序通过实施“阿米巴”经营,17项成本子项同比全部降低,同比降低成本933万元,增效450万元;员工的精益管理、成本控制意识也不断提升,全年共征集449项精益管理改善提案,得到车间和厂级肯定;班组全年产生技术创新成果9项,其中1项获集团公司技术创新二等奖,1项获优秀奖,1项合理化建议获集团公司三等奖,《降低转炉渣含铜先进操作法》获得甘肃省职工技术创新操作法一等奖。

(关键字:金川集团 铜冶炼)

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