铜陵有色金隆铜业公司首季强势开局

2017-4-10 9:35:00来源:网络作者:
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“1~3月份,完成混合精矿处理量32.8万吨,生产阳极板13.3万吨、阴极铜11.5万吨、硫酸29.1万吨,较预算分别超产9420吨、7100吨、3861吨、9039吨。”

“3月份,闪速炉作业率达到99.71%,刷新历史纪录,创行业新高;一季度,电铜优质品率达到99.93%,领先行业水平。”

在铜陵有色集团金隆铜业有限公司一季度的生产报表上,一串串数字令人振奋。

刚刚过去的3个月,对于该公司而言并不容易。原料不足,库存告急;3月的大修推迟到5月,设备隐患不容忽视。在各种问题叠加发酵的形势下,如何保证生产的高效性和平稳性?

“我们优化技术、管理,以效益最大化原则组织生产。”在该公司金隆工场场长黄辉荣的眼里,这是产量全面提升和指标屡破纪录的关键。

操作优化 生产指标提升

3月初,该公司原料库存最低时仅1万吨,只能满足两天的生产需求。黄辉荣介绍,通过优化闪速炉的配料,加强自产矿的处理,该公司确保了各项参数的稳定。

在冶炼区域,该公司通过优化操作,提高冰铜品位,转炉吹炼时间缩短,炉次从原来的6.7炉每天提高到7.1炉每天。与此同时,代表生产最重要的指标——闪速炉作业率3月份高达99.71%,铜精矿、硫酸等主产品产量水涨船高。

在电解系统,该公司加强技术控制,优化作业方式,电流短路率从0.5%降低为0.15%,电流效率提高,产品质量有效改善,电铜优质品率达到99.83%。

各项技术参数的提升,为生产提供了最有力的保障。

“我们的产量每天都超一点。”黄辉荣满意地说。虽然困难很多,但一季度的生产十分平稳,实现了以日保周,以周保月。

深挖潜力 企业效益增长

年初开始,在原料库存严重不足的情况下,“保增长、增效益”被该公司列上重要日程。

一直以来,如何处理中间在制品,是该公司的一大难题。黑铜泥和铜砷滤饼库存居高不下时,黑铜泥只能以低廉的价格对外销售,铜砷滤饼需支付较高的处置费用。

今年,该公司一改从前直接销售的处理方式,将其回炉处理再提取铜。1~3月份共处理铜砷滤饼340吨,增加效益约150万元。同时也降低了中间在制品的库存,降低了财务费用。

对电积铜的攻关也是该公司今年的一大亮点。在电解过程中,不可避免地产生电积铜,电积铜经转炉再处理,成本较高。该公司通过技术攻关,降低了电积铜的杂质含量,一季度,80%的电积铜达到阴极铜标准,可作为产品对外销售。此举提升了阴极铜的产量,降低了电积铜的倒运和处理成本。

两种承包 设备故障减少

在该公司的计划里,今年3月份将安排一次大修。而事实上,闪速炉依旧运转,生产照常。黄辉荣解释:“我们的设备状况良好,因此取消了一次月修,并将原计划3月份的大修推迟到5月份。”

设备的稳定运行,与该公司全员维修意识的提升密不可分。1月份以来,该公司着力加强全员TPM管理,操作人员过去一心只管操作不问设备,如今对于手头能处理的设备问题及时处理,不能处理的第一时间上报专业点检人员,小问题没有机会造成大的隐患,该公司的设备故障率随之降低。一季度AB类设备故障次数较上年同期减少了66.9%,设备计划检修率较上年同期提高了28.05%。

值得一提的是,今年开始,该公司与维修单位商定,实行两种承包相结合的维修方式。即在圆盘浇铸机、行车、闪速炉等重点设备实行专业承包,对电解、硫酸、熔炼等重点系统实行区域承包。

“这样的好处在于,维修人员更有积极性,维修工作更有针对性。”黄辉荣解释。以前设备或者系统出现故障,维修单位通常都是派遣值班或者当时在班人员到现场,因对设备不熟悉,对故障情况不了解,难以及时处理问题。采用两种承包相结合的维修方式后,由专人负责特定的设备和区域,他们积极性得以提高,主动参加该公司的联合点检,对设备了解,并维护有方,降低了设备故障率。

 

(关键字:金隆铜业)

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