西南油气聚焦缓蚀工艺质量 保障气井稳产

2021-10-8 8:40:59来源:中国石油新闻中心作者:
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截至9月底,西南油气分公司采气一厂工艺研究所累计完成大邑101、新601等6口须家河组深井产出水铁离子浓度检测192井次,聚焦缓蚀工艺实施质量,及时跟踪评价深井井下管柱防腐效果,为深井腐蚀防护提供技术支撑。

“铁离子浓度作为井下管柱腐蚀监测的重要指标,在气井防腐过程中发挥举足轻重的作用,我们的工作来不得半点马虎!”该所副主任师刘菁这样评价实验室的工作。

时间转到今年4月,新601井恢复连续出水后,技术员监测到其产出水中,铁离子浓度呈波动式上升趋势,由最初的76.09毫克/升上涨至188.74毫克/升,“铁离子浓度不断上升,说明生产管柱存在较高的腐蚀风险,得赶紧找原因。”实验室技术员张茉丽等人马上启动针对新601井的铁离子监测及防腐技术攻关。

经过多番现场采样、试验、论证,于9月敲定对新601井加注缓蚀剂预膜,进行气井生产管柱保护。同时,缓蚀剂预膜后实验室技术员加密对产出水的铁离子浓度监测,由每月两次调整为每天分时段取样,实施连续监测,为后续缓蚀工艺的优化提供指导。

“当然缓蚀剂加注工艺参数不是一成不变的。”近期,实验室技术员在日常跟踪中,发现大邑101井铁离子浓度高达156毫克/升,该井井下管柱存在较大的腐蚀强度。“大邑101井已开展了周期性加注缓蚀剂,之前生产状况良好。现在铁离子浓度升高了,我们更要加密监测,找出原因。”

为此,技术员坚守实验室,从取样到药剂抽样检测、性能评价,最终确定优化加注周期,药剂加注周期从7天及时调整为5天,之后检测铁离子浓度降至46毫克/升,保证了缓蚀防护工艺参数满足气井防腐要求。

强化化学剂管理,对每一个数据负责,严把工艺设计关,不断提升工艺实施质量,是工艺研究所团队一直遵循的质量管理理念,说到未来的努力方向,他们信心满满:“我们不仅要集聚缓蚀工艺质量,还有聚焦气举排采、井底净化、超音速雾化等工艺质量,努力服务气井,让它们都变成稳产创效的‘金馍馍’。”

(关键字:西南油气)

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