吉林扶余采油厂精细挖潜

导读: 吉林油田扶余采油厂深入分析影响水驱开发的因素,研究制定精细水驱技术对策,见到较好成效。
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吉林油田扶余采油厂深入分析影响水驱开发的因素,研究制定精细水驱技术对策,见到较好成效。今年前7个月,扶余采油厂产量自然递减呈减缓趋势,水驱效果得到改善,自然递减率同比降低2.8%,产量比计划超产3100吨。

夯实注水基础,优化调整注水方案。在2010年开展密井网注水技术政策研究的基础上,扶余采油厂确定了29个三级单元宏观注水政策,同时强化分析评价,为下一步精细注水调控提供科学依据。今年年初以来,扶余采油厂累计调整水井637井次,增加注水4239立方米。为强化日常管理,这个厂及时观察、及时分析、及时调整、及时落实水驱方案,确保注好水、注够水。

1988年开始,扶余采油厂开始进行周期注水试验,经过多年摸索形成了全面间注、排间轮注、层间轮注、单(油)层间注四种周期注水技术。今年,在精细地质认识的基础上,扶余采油厂结合开发特点及历史经验,重点实施并完善全面间注技术和排间轮注技术。目前,扶余采油厂实施周期注水井429口,实施后周围一线油井产量自然递减率与实施前对比降低2.2%。

本着试验先行、逐步推广的原则,扶余采油厂重点开展了细分层注水试验和水井加密试验,同时针对注水层段内砂体多、层间吸水差异大、无效水循环严重等矛盾及纵向及层内剩余油富集分布特点,开展水井细分层试验。

2012年,在前期逐口井调查的基础上,扶余采油厂确定细分层技术井898口。按照通过完善注采井网增加受效方向、分层动用降低层间干扰的思路,今年年初以来,这个厂在西10—2区块开展水井加密试验,部署新井27口,其中油井12口,水井15口,力求通过完善注采井网来提高水驱控制程度,改善水驱开发效果,提高水驱采收率。目前,西10—2区块整体开发形势明显好转,日产液、日产油上升,综合含水率下降,实验见到初步成效。

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