攀枝花卓越钒业科技股份有限公司坚持走科技挖潜增效之路,切实加大科技创新力度,有重点、深层次开展科技攻关,今年上半年,该公司组织开展了9个技术攻关项目,促进了各项技术经济指标的全面优化。
该公司进一步明确了科技创新主体,使企业科技攻关由浅、粗、虚向深、精、实方向发展,科技项目由原来的零星分散向集中进攻转变,保证了科技攻关工作的高效运行;科技攻关着力解决制约公司重点生产设备运行成本、运行效率及运行安全的关键技术问题;努力抓好设备新技术推广应用,促进生产设备的技术升级与改造,大力采用设备维护处理新工艺技术,延长设备备件使用寿命。
该公司围绕主要产业和主要产品的结构调整与工艺优化,开展科技攻关。如他们针对窑尾引风管道的原有装置工艺,由于种种原因不合理,对生产有一定影响,经过潜心技改,解决了回转窑下料量小、引风不足、转化率低等问题;对沉淀、废水及浸取等工序进行优化,彻底改变了以前靠沉淀岗位人员来启停泵,造成泵空转的时间较多,严重影响泵的使用寿命及能耗过高的现象,对该泵实施加装自动启停装置后,在水池里面有浮漂开关,不会造成泵空转,延长了泵的使用时间,同时也降低了电的消耗。
该公司积极围绕增加产量、提高质量、节能降耗和环境保护等方面的工作,抓好一批“短、平、快”项目,努力解决制约生产和效益的关键技术难题。如该公司水球磨原来使用两台55KW真空泵,现改为一台75KW的真空泵,抽滤效果比以前的效果好,更换下来的真空泵放在浸洗岗位,原来浸取正常生产时需要三台55KW真空泵同时工作,现在使用新型高效真空泵只需要两台55KW真空泵就能满足正常生产,同时两工序在能耗方面,比原来运行每小时能节约90度电,每个月能节电60000度左右;回转窑烟气喷淋水时,以往使用自来水,每小时消耗1吨,现把宿舍及澡堂使用完毕的水,进行二次使用,接到喷淋水池后,每个月可以节约自来水700吨以上;在窑尾上料增加一个料仓及一套皮运机,不但改善了员工工作环境,降低了员工劳动强度,还保证了回转窑料量的正常供给。
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