宝钢韶钢:检修协力回归以后

2016-1-14 15:15:44来源:中商网撰写作者:孙立刚
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2015年12月初,宝钢韶钢炼钢厂2号连铸机回转台两个油缸在点检中被发现有故障,需要更换。油缸紧靠在行车横梁之下,空间狭小(3平方米~4平方米),两个油缸就占了大部分空间;油缸单个重8吨,无法使用行车起吊,只能靠电动葫芦、手动葫芦和千斤顶等原始设备完成起重、拆缷。

以往,这些检修项目都由外协检修队伍承包。韶钢炼钢厂自检修协力回归完成后,检修人员不断大胆尝试以前没有干过的活。面对这个硬骨头,干还是不干?

韶钢炼钢厂去咨询专业检修,答复是更换两个油缸最快也要60个小时,但炼钢厂方坯生产负荷大,检修时间太长会严重影响生产和成本。

对此,该厂主管领导、设备管理室、维修车间负责人及技术骨干反复研究,认为企业困难时期,要发挥主观能动性,勇于攻坚克难,降低外委检修费用。他们决定依靠自己的检修力量,啃下这块硬骨头,“要争一口气”。

于是,该厂精心策划检修方案,做好人员、工器具、材料等准备工作,对施工中可能遇到的销头难拔出,电焊、切割易引发火灾,吊运备件易碰坏油管等问题,制定了预案。2015年12月16日8∶30,更换油缸作业开始,该厂有关领导、设备检修人员全都来到现场,组织协调。作业人员克服种种困难,手拉肩扛,一身灰一身油,艰难地完成了任务。到12月17日23∶30,连铸机恢复生产,检修用时为39小时。该厂创造了自检修协力回归以来,单体设备最大、时间最短的一项检修纪录。

该厂响应韶钢协力回归和提升劳动效率的要求,自2015年4月开始策划检修协力回归方案,中间经历了方案修改、炼钢二分厂划归特钢事业部等波折,到2015年10月28日,韶钢工程公司76人正式转入炼钢厂维修车间,炼钢厂检修协力回归宣告完成。之后,该厂检修队伍先后完成了特钢事业部炼钢分厂全停检修、5号转炉检修等任务。特别是完全依靠自身力量完成回转台油缸更换项目后,全体检修人员信心大增。该厂表示,要进一步优化检修项目,完善设备管理,提升点检、维修、操作员工劳动效率,并尝试对常规的氧枪、结晶器线下维修实施承包制等,进一步提升检修效率。据统计,该厂实施检修协力回归后,检修整体劳动效率提升近50%,节省外委检修费用2300万元。

“检修协力回归后,我们认为炼钢厂检修队伍有三大优势:一是人才优势。设备线的骨干都是从现场一线打拼出来,有技术和经验。二是技术储备优势。很多检修人员从三钢厂大转炉建设初期就参与设备检修,对设备、技术掌握得较好。三是文化优势。很多员工都是从一钢厂小转炉过来的,‘转炉兴衰,是我荣辱’的理念深入人心,为企业生存勇于担当,已成为大家的自觉行动……”该厂副厂长胡明这样对笔者说。


 

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