4月份,冷钢炼钢厂以降耗、降成本工作为中心,狠抓生产组织与管理,全体员工齐心协力,克服铁水磷高、硫高等各种困难,并积极开展炉内标准化操作,成绩显着。铁钢比达0.998:1 ,钢铁料单耗为1074.86公斤,首次降至1075公斤以下,钢坯合格率达到99.98%。
今年以来,炼钢厂及时调整生产策略,尽量避开用电高峰期,白天进行设备维护,夜间把铁水全部吃完,生产上稳字当头,以保证产品质量为第一要务,确保生产一炉合格一炉,坚持以转炉炉前冶炼操作防喷溅为重点,以降消耗增效益为中心,大力推进炉前标准化操作,优化炼钢工艺。在铁水供应不足,成份不稳定的情况下,炼钢厂根据生产计划要求适时调整生产方案。一是抓好转炉炼钢工看碳技术,一倒出钢等薄弱环节的技术培训,全月炼钢生产一倒出钢率明显提高,个别炼钢工一倒出钢率达65%。二是组织操枪工开展防喷溅技术比武,每周一、四组织操枪工、炼钢工进行炼钢理论培训,同时利用班前、班后会开展转炉防喷溅操作经验交流,防喷溅技术取得了较大的突破,全月大喷现象基本上得到了有效的控制,小喷溅次数明显减少。三是加强溅渣护炉与炉型的控制,通过每班对炉底的测量,及时掌握炉子炉衬耗损情况,及时修复缺损部位,由于炉子炉型维护较好,不仅减少了耐火材料的消耗,也减少了喷溅,降低了钢铁料消耗,为冶炼操作提供了良好的条件,钢水收得率明显提高。
通过以上多措并举,降低钢铁料消耗取得了较大的突破,为全年炼钢生产降成本工作创造了条件。
(关键字:冷钢 炼钢)