昆钢稳步提升生产能力 调整用料结构降低成本

导读: 综合媒体报道,昆钢炼钢厂强化管理抓重点,“节铁增钢”取得明显成效,8月份实现了铁水消耗创效最好成绩,进入九月以来钢日均产量连续实现1万吨的水平。
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综合媒体报道,昆钢炼钢厂强化管理抓重点,“节铁增钢”取得明显成效,8月份实现了铁水消耗创效最好成绩,进入九月以来钢日均产量连续实现1万吨的水平。

为了提高作业率,该厂确定了“以班保日、以日保月、以月保年、事故分析不过夜”的生产组织模式,一方面对转炉适时调整装入配比方案,连铸机进一步加强低温快注工艺,稳定质量,提高产量;另一方面提高设备维检能力,缩短例检时间,积极提高公辅系统保障率,实现了铁水消耗小于900kg/t,日均钢产量大于铁水产量1千吨的水平。同时,该厂还努力提高钢渣磁选、转炉煤气等再生资源的利用,有效控制了吨钢能耗。积极推进新产品试制工作,为昆钢抢占市场、争创效益创造了条件。

与此同时,昆钢炼铁厂从全局出发超前谋划,积极调整用料结构,使进口矿使用比例同比降低10%,有效降低了铁成本。

进入8月以来,该厂本着从源头抓起的原则,逐步提高使用资源较丰富的特殊矿种的使用比例。针对技改复产的六号高炉,通过适时调整高炉操作制度,逐步降低进口矿使用比例,使进口矿使用比例从原来的50%降到40%。为了保持高炉稳定生产降低消耗,他们严抓烧结矿原料筛分,积极降低返矿率,根据各高炉的生产量改变烧结矿的供应方式,建立统一的炉前操作制度,不断提高喷煤量、富氧量,使六号高炉综合入炉品位同比降低1.5%日均产量保持在4500吨,三、四、五号高炉日均产量各保持在1200吨以上。为了实现工序的稳定顺行,他们还及时组织科室和部门成立专项攻关小组,积极进行生产技术攻关,使生产的关键环节发生的问题得到了及时解决。


 

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