安钢焦炉环保指标达到国际一流水平 污染远低标准

2017-10-24 8:39:33来源:安阳网作者:
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“经过一个多月的试运行,经实际检测,我们的8号焦炉烟道气排放指标稳定保持在颗粒物10mg/m3、二氧化硫8mg/m3、氮氧化物100mg/m3以下,比国家规定的特别排放限值标准颗粒物小于15mg/m3、二氧化硫小于30mg/m3、氮氧化物小于150mg/m3还要好很多。” 10月19日,记者在安钢集团焦化分公司8号焦炉热工管控中心采访时,该项目工程指挥部副指挥长张汉卿手指监控数据高兴地说。
  今年2月,环保部下发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,要求9月30日后,“2+26”城市的所有钢铁企业,大气污染物执行特别限值排放标准。作为河南省最大的国有钢铁企业,安钢紧扣国家发展主动脉,从讲政治、讲责任、讲担当出发,经过科学论证,投资20多亿元,采用当今世界最先进的技术、最成熟的工艺、最好的装备,在高起点上,全面启动了焦炉及烧结烟气脱硫脱硝、转炉一次除尘改造、原料场封闭等环保提升项目,大力推进生态文明建设,实现企业发展与城市和谐共融。
  长期以来,焦炉烟道气脱硫脱硝技术一直是行业难题。国内焦化行业都在积极开展技术攻关,特别是国家在京津冀及“2+26”城市出台特别排放限值标准之后,突破技术瓶颈,转化为工业实践,实现二氧化硫与氮氧化物的减排更是迫在眉睫。为此,安钢把焦炉烟道气脱硫脱硝确定为环保提升项目的示范工程、重点工程,迅速与上海宝冶合作,经过多方比对和攻关,在吸取同行业先进经验的基础上,决定采用国内首创、国际最先进的活性炭干法脱硫脱硝一体化装置技术,力求从根本上解决焦化烟道气二氧化硫与氮氧化物的排放问题。
  “自今年3月项目开始筹备以来,我们就把办公室搬到了现场,不管是酷热暴晒,还是突如其来的暴雨,时刻坚守现场,协调工程进度、严把关键节点。”作为安钢7号、8号焦炉脱硫脱硝工程的具体负责人,安钢焦化厂三炼焦车间主任张化强告诉记者。特别是8月最后攻坚期,全体参战人员铆足劲儿,主动放弃节假日和休息日,加速推动项目建设。经过共同努力,在保证工程质量的前提下,仅用5个月时间就全部完工,比预定工期提前了两个多月。
  据了解,本次工程同时建成了5套烟气脱硫脱硝装置,项目总投资1.56亿元。自9月底5套烟气脱硫脱硝装置全部投用以来,各项运行指标均远远低于特别排放限值标准,排放指标处于国际一流、国内领先水平。每年可减少烟尘排放118吨、二氧化硫排放178吨、氮氧化物排放2079吨。同时,烟气经过药用炭干法脱硫脱硝工艺处理后,不再产生废水、废气、废渣“三废”污染物,而且可以把过去直接外排的二氧化硫变成液态硫酸铵,作为化工原料进行回收,每年一套装置还可创效16万元左右。
  “实现绿色转型、生态发展既是重大政治责任,也是钢铁企业转型升级的必由之路。”安钢集团公司党委书记、董事长李利剑告诉记者,安钢坚持“生态优先、绿色发展”的理念,全面实施环保提升改造工程,就是要把安钢打造成为绿色环保的标杆企业。
 

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