本钢板材炼铁厂焦比一降再降创新低

2013-6-20 9:56:15来源:中商网撰写作者:余亚萍
投稿打印收藏
分享到:

今年以来,本钢集团立足高起点,瞄准国内、国际同行业先进指标,采取一切有效措施,大力开展降焦比消耗定额攻关活动,使入炉焦比一降再降,不断刷新历史纪录。其中,板材炼铁厂5月份入炉焦比达到334公斤/吨,结算焦比为393公斤/吨,创历史新低。

在钢铁企业成本指标控制中,炼铁系统成本占总成本70%以上。面对当前日益严峻的市场形势,本钢集团把炼铁系统降成本作为重中之重,采取多项措施将降成本工作向纵深推进,特别是降焦比消耗定额攻关,取得了突破性进展。

高炉稳定顺行是降成本工作的基础。在降焦比消耗定额攻关过程中,板材炼铁厂在本钢集团各单位、各部门的配合下,狠抓原燃料质量和烧结质量,为高炉稳定顺行提供有力保证。该厂严格执行原燃料预警制度和“逢修必堵”原则,重点改善原燃料质量和烧结质量;烧结系统从稳定烧结矿配比,重点保证烧结矿成分及粒度稳定,减少小粒级烧结矿,优质高效地满足了高炉生产用料要求。同时,针对不同种类焦炭进行合理搭配,使焦炭质量明显提升。此外,该厂还重点强化设备管理,提高设备作业率,加强槽下过筛,减少入炉粉末对炉况的影响,为高炉降焦比、提高产量提供了保障。

本钢集团以技术创新为引领,不断优化操作制度,为降焦比攻关提供技术支持。板材炼铁厂瞄准同行业先进技术指标,坚持统一的操作路线,强化规范操作,以工艺技术进步为中心,优化布料矩阵,以“拓宽矿石平台、均匀中间环带、减少中心焦量、提高煤气利用”为调整方针,不断加大矿石批重,增加焦炭负荷,逐步减少中心焦量。5月份,五号高炉焦炭批重14.6吨,矿石批重由原来的60吨增加到64吨;六号高炉焦炭批重由16.6吨减少到16.1吨,矿石批重由76吨增加到81吨,中心焦量由7.0吨减少到4.5吨;七号高炉焦炭批重由16.6吨减少到16.3吨,矿石批重由75吨增加到81吨,中心焦量由6.3吨减少到4.2吨;新一号高炉焦炭批重由22.8吨增加到22.9吨,矿石批重由115吨增加到119.5吨。通过增加批重和减少中心焦量,有效地降低了入炉焦比,确保降本增效工作深入开展。

在降焦比攻关中,本钢集团还不断提高煤气利用率,优化风温、原料配矿,为降焦比工作提供有利环境。一方面,积极调整布料矩阵,寻求适合的煤气利用率,通过增加批重和减少中心焦量,提高高炉整体煤气利用率,同时,进一步增加块矿比例,合理进行炉料配置,全厂煤气利用率提高至47%以上,促进了降焦比工作的开展。另一方面,坚持高风温操作、合理控制中下限炉温,通过高风温的使用活跃了炉缸,改善了渣铁物理热和流动性,为高煤比的操作提供了热量补偿。通过强有力的降焦比措施,使本钢炼铁系统各项主要经济技术指标不断刷新历史纪录,为本钢集团降成本工作做出了积极贡献。
 

(关键字:本钢 板材 炼铁)

(责任编辑:00866)