迁钢热轧生产线活套攻关显成效

2013-3-14 10:13:48来源:中商网撰写作者:余亚萍
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近日,记者在迁钢公司热轧作业部采访时获悉,长期困扰1580热轧生产线的活套问题,经过数月的艰苦攻关,取得了显著成效,由活套控制不稳定造成带钢拉窄而导致的切损明显减少,硅钢等产品的一检合格率也得到进一步提高。

活套是安装在精轧机之间的一个机械设备,在生产过程中,带钢的稳定轧制主要通过活套的缓冲作用来吸收轧制中形成的套量,并保持恒定的小张力控制。迁钢1580热轧生产线经过几年的生产,已经基本掌握了活套在普通钢种轧制过程中的使用规律,但是在轧制硅钢时,对于活套控制技术仍在摸索之中,由活套控制不稳定而导致硅钢产生边裂、拉窄,甚至引起废钢等问题,一直阻碍着硅钢的生产和研发。

为了解决这个难题,去年3月份,热轧作业部成立了“活套控制优化攻关团队”,成员包括设备室、生技室相关技术精英,并由主管部长亲自挂帅。在攻关过程中,团队成员坚持虚心学习和大胆创新的理念,先后对宝钢、安阳、本钢等国内兄弟钢铁企业的活套控制进行研究和比较,并到京唐、安钢和武钢热轧厂进行现场考察,积累了大量的实地资料。在领导和专家的指导下,他们的攻关方向几经优化和调整,在碰到挫折时,大家一起集思广益,互相鼓励。其间,团队成员对三十多个程序文件进行了研究消化,对活套动作全过程进行了起套、本体控制和落套的逐一分解,量化了15个动作指标,并逐个进行攻关研究。最终,攻关团队成功开发出了活套控制的硅钢专用模式。

经过几个月的使用,轧制过程中由于活套控制不稳定造成带钢拉窄而导致的切损从去年3月份的140吨,减少到了目前的30吨,其中,硅钢拉窄导致的损失也从28吨减到了6吨。同时,硅钢产品一检合格率提高了4个百分点,有效缓解了平整机的生产压力,降低了后续工序的成本。

 

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